于軍,陸健杰,孫洪濤 (山東省環境保護科學設計研究院,山東濟南 250013) 摘 要:介紹了厭氧—好氧聯合工藝在檸檬酸廢水治理工程中的成功 應用,分析了工程的設計、運行情況,總結了工程的經驗和注意事項。? 關鍵詞:檸檬酸廢水;厭氧—好氧工藝;UASB反應器;顆粒污泥 中圖分類號:X78 文獻標識碼:C 文章編號:1000-4602(2000)08-0036-03 檸檬酸的生產是通過發酵工藝進行的,其排放的廢水含有高濃度的可生物降解有機物,這些有機物多以碳水化合物及其降解產物為主。世界各國對于檸檬酸廢水的處理大都采用厭氧—好氧聯合處理工藝,而這一工藝的核心——厭氧處理單元,除了采用厭氧接觸工藝和厭氧濾 器外,應用最多的還是70年代末開始用于食品發酵工業廢水處理的UASB厭氧反應器工藝。? 1999年10月,新泰檸檬酸廠(現改名為新泰艾史迪生化有限公司)檸檬酸廢水治理工程通過了山東省環保局主持的工程驗收,工程驗收期間厭氧工段CODCr容積負荷Nv≥8.0kgCODCr/(m3·d),去除率達93.2%,工程CODCr總去除率達98.0%。目前運行穩定,效果良好。現將該工程情況做簡要介紹。 1 水質、水量的確定 根據企業現有排水管路,所排放的廢水主要包括濃廢水和淡廢水兩部分,濃廢水主要包括廢糖水原液和洗糖水。排放廢水處理后要求達到《污水綜合排放標準》GB 8978—1996味精工業二級標準,廢水水質、水量及排放標準詳見表1。? 表1 廢水水質、水量及排放標準 排放廢水 | 水量 (m3/d) | PH值 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 濃廢水 | 700 | 5-5.5 | 16000 | 6500 | 450 | 60 | 淡廢水 | 700 | 5.5-6.0 | 1500 | 650 | 400 | 10 | 合計 | 1400 | | 8750(均值) | 3750(均值) | 425(均值) | 35(均值) | 標準值 | | 6-9 | 300 | 150 | 200 | 25 | 2 工程設計? 2.1 工藝流程 ? 由車間排放的濃廢水自流至濃水調節池,調節pH后由污水泵提升至UASB反應器,出水一部分回流至濃水調節池,它與UASB反應器形成集調節、厭氧降解為一體的處理系統;一部分自流至曝氣調節池與淡廢水混合,經曝氣后由污水泵提升至沉淀池形成一級好氧系統;此時沉淀池出水已近達標,再自流至接觸氧化池、氣浮池進行好氧生化和物化處理(見圖1)。?
2.2 設計參數的確定? 工程設計中著重強化厭氧處理單元,同時好氧工段采用較低的負荷,以穩定剩余污泥,減少污泥排放量,改善污泥脫水性能,具體設計參數見表2。? 3 處理效果和處理成本? 3.1 處理效果? 工程屬省控污染治理項目,山東省環保局委托泰安市環保監測站于1999年10月8日—9日進行了為期兩天的現場采樣、監測。監測項目為pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、流量共6項,監測頻率每天采樣4次,均測單樣,監測結果見表3。? 表2 處理設施設計參數 設施名稱 | 參數 | 附屬設備 | 備注 | 濃水調節池 | HRT=8h | 簡易石灰中和篩 | 現石灰投加量200kg/d | 污水泵 | N=7.5kw,一用一備 | UASB反應器 | NV=8.0kgCOD/(m3.d) q=2.25-0.5m3/(m2.h) | 三相分離器均勻布水器 | 設備自制 | 曝氣調節池 | HRT=.5h NV=3.2kgCOD/(m3.d) | 微孔曝氣器 | 共300只 | 污水泵 | N=7.5kw,二用一備 | 豎流式沉淀池 | HRT=3.5h q=1.0m3/(m2.h) | | 污泥回流比R=30%-35% | 接觸氧化池 | HRT=20hNV=1.0kgCOD/(m3.d) | 微孔曝氣器 | 共500只 | 組合填料 | 共800m3 | 氣浮池 | 處理量Q=60m3/h | 溶氣系統、加藥系統等 | | 機房 | 建筑面積=200m2 | 風機 | N=55kw,利用原有建筑物 | 污泥濃縮池 | 有效容積=200m3 | 污泥濃縮機 | 因資金所限未上 | 均質池 | 有效容積=25m3 | 泥漿泵 | | 污泥干化池 | 干化面積=200m2 | | | 表3 污水處理工程監測結果 監測點位 | 監測指標 | PH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 流量 (m3/d) | 濃廢水入口 | 最高值 | 5.89 | 20400 | 8164 | 472 | 69.0 | 890 | 最低值 | 4.66 | 11000 | 4395 | 391 | 49.2 | 430 | 平均值 | 5.43 | 16388 | 6555 | 421 | 61.0 | 675 | 淡廢水入口 | 最高值 | 5.47 | 6385 | 2623 | 392 | 6.0 | 871 | 最低值 | 4.34 | 182 | 66 | 89 | 3.9 | 644 | 平均值 | 5.21 | 1481 | 519 | 153 | 5.2 | 750 | 總排口 | 最高值 | 7.54 | 220 | 20.9 | 104 | 0.697 | 1656 | 最低值 | 6.80 | 126 | 11.2 | 56 | 0.338 | 1124 | 平均值 | 7.12 | 170 | 15.6 | 77 | 0.465 | 1425 | 標準值 | 6-9 | 300 | 150 | 200 | 25 | | 監測結果表明,治理工程設計合理,處理效果明顯,排污口廢水中的污染物達到國家規定的相應排放標準。 ? 3.2 處理成本? 工程總投資307萬元,處理成本主要包括動力費,人員工資、福利,藥劑費,工程折舊和設施維修費等,其經濟技術指標見表4。? 表4 工程經濟技術指標 工程規模 (m3/d) | 工程投資 (萬元) | 工程占地 (m2) | 總處理成本 (元/m3) | 直接費用 (元/m3) | 定員 (人) | COD削減總量 (t/d) | 電耗 (kw.h/m3) | 1400 | 307 | 3200 | 1.20 | 0.59 | 19 | 10.2 | 0.93 | 4 工程特點? 工程設計中結合水力澄清池和IC厭氧反應器的特點對進液布水系統進行了精心的研究,采用8套均勻布水系統(每套服務面積36m2,可獨立操作運行,通過人工控制可靈活調節各布水系統水力負荷,也可使整個系統形成脈沖進水);為提高局部進水點的流速,增強系統布水均勻性,設計采用較小的開孔比(15%)以形成污泥與進液間充分的接觸、最大限度地利 用反應器內的污泥和有效容積,防止反應器內形成溝流和死角;對于三相分離器,設計成雙層分離隔板,采用適宜的表面負荷q=0.25~0.5m3/(m2·h)和較低的出水堰負荷qL=0.08~0.16L/(m·s),使三相分離器能保留盡可能多的污泥和排放沼氣,提高出水凈化效果。? 由于工程在設計中較好地解決了均勻布水、三相分離等問題,UASB反應器的出水水質澄清、呈青灰色(感官與城市生活污水相似),COD去除率高(平均去除率達94.9%),啟動周期短、調試迅速(三個月),污泥床內形成了顆粒污泥(質軟、有韌性,粒徑在0.5~1.5mm之間),污泥沉降性能好。整個工程具備以下特點:? ①生化處理(厭氧、好氧單元)始終處于較高的處理水平,固液分離效果明顯,總排口CODCr去除率達98.5%,BOD5去除率達99.6%,SS去除率達97.3%,氨氮去除率達99.0%。? ②工程厭氧處理系統對溫度變化適應性強。整個調試期間水溫在25~55 ℃間變化,厭氧處理單元都能達到滿意的處理效果。由于生產過程中排放的廢水水溫較高(80 ℃),根據氣溫變化,可通過調節淡廢水水量將厭氧反應池內的水溫控制在適宜的范圍內,設計中不需另考慮 熱交換設施。? ③工程厭氧處理系統抗沖擊負荷能力強。生產過程中排放的廢水量大、呈周期性變化,濃廢水CODCr濃度從40000mg/L到5000mg/L不等,每班(8h)為一變化周期,瞬時COD容積負荷從3kgCOD/(m3·d)到35 kgCOD/(m3·d)變化,但只要日平均容積負荷約為8 kgCODCr/(m3·d),厭氧出水水質就能穩定在1 000 mg/L左右,因此,總排口出水水質波動不大。 ④接觸氧化池出水中有機污染物多以溶解狀態存在,經氣浮處理COD去除率不高(≤15%),故企業實際運行中氣浮設施基本不開,只有當接觸氧化池出水COD≥200mg/L時才啟動氣浮設施,實際運行費用較表4所列數據低。? ⑤由于進水COD以溶解狀態存在,且絕大多數COD是通過厭氧反應去除的,而好氧工段采用 較低的負荷,雖然調節曝氣池容積負荷較高[3.2 kgCOD/(m3·d)],但因活性污泥濃度較高MLSS=6500mg/L),其污泥負荷并不高[0.49 kgCOD/(kgMLSS·d)],故剩余污泥排放量較低,沉淀池每天排放污泥20m3,厭氧剩余污泥自調試以來(半年)共排放80m3。 5 經驗與總結 ① 檸檬酸廢水濃度高,厭氧反應池處理效果的好壞是整個工程造價和運行成本高低的關鍵,為此本工程采用并強化了運行穩定、效果優良的UASB厭氧處理技術,以最大程度 地提高厭氧處理元的CODCr去除率。? ②以瓜干為原料的發酵廢水通過生化處理可以達到較高的COD去除率,但廢水中的色度很難解決,最終出水經混凝氣浮也難以達到滿意的效果,物化工段色度去除率≤30%,氯氧化或臭氧氧化因成本過高未采用,因此工程最終出水澄清但呈黃色,與淡茶水相似。 ③檸檬酸廢水pH較低、呈酸性,在進入UASB前(特別是調試初期)應對其進行調節,使廢水呈中性。原設計采用變速中和濾塔調節來水pH,由于企業資金緊張,故嘗試在濃水調節池上改用簡易石灰篩網。實踐表明,該設施運行簡單、效果穩定、成本較低,宜于在中、小型廢水治理工程中使用。?? 參考文獻: [1]Kato M T.The Anaerobic Treatment of Low Strength Soluble Wastewaters[M].The Nether lands:WAU,1994.
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