中國石化集團蘭州設計院 雷 霆 一 概況 蘇州太湖國家旅游度假區距蘇州市區16公里,位于吳縣市西南部太湖之濱,居于著名的太湖風景名勝區中心。度假區內無工業,主要是為旅游、度假以及配套的商業服務和娛樂場所。度假區規劃控制人口12萬人,年接待游客4O萬人次。 隨著度假區建設不斷發展,開發項目不斷增多,旅游觀光人次的不斷增長,區內的污水排放量也逐漸增多,排出的污水對度假區以及太湖水域水體的影響也在加劇。為了保護太湖水體以及太湖流域的環境,同時也為度假區提供一個幽雅的旅游度假環境,度假區建立一座集中污水處理廠極為必要。根據污水量預測,到2010年度假區每天污水排放量為3.84~4.05萬m3。因此,污水處理廠按4.O萬m3/d規模設計。 二 水質標準及工藝流程 1.水質標準 根據對污水水質、水量的監測,以及國家及有關環保部門的要求,度假區污水處理廠出水水質須按《污水綜合排放標準》(GB8979-1996)一級水質標準考慮。因此,度假區污水處理廠進出水水質指標見下表: 度假區污水處理廠進、出水水質指標表單位:mg/l| 序號 | 類別 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TP | | 1 | 進水 | 220 | 440 | 300 | 32 | 2 | | 2 | 出水 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤15 | ≤0.5 | 2.工藝流程 本污水處理廠原污水全部來源于度假區內的生活污水,基本無工業廢水。為了保護好太湖流域的水體水質,控制地面水體富營養的加劇,本工程在確保去除有機污染物的同時,必須具備除磷脫氮的功能。因此,工程采用A2/O處理工藝。 
三 主要構筑物設計 1.進水控制井及粗格柵間 進水控制井與粗格棚間合建。控制井設事故閘板閥,當廠內發生事故時,打開閥進行事故超越排放。粗格柵間設兩臺HG-12型回轉式機械格柵,每臺寬度1.2m,柵條間隙25mm,格柵可根據柵前后液位差,自動耙渣。 2.污水提升泵房 泵房內設四臺潛水泵,其中三臺型號為:300QW8OO-15(單臺Q=800m3/hr,H=15m);一臺型號為:250QW600-15(Q=600m3/hr,H=15m)。 正常水量時開兩臺大泵,最大水量時開兩大一小,最小水量時開一臺小泵。泵可根據水位變化依次啟停。 3.細格柵及沉砂池 污水由泵提升至高架渠道中,渠道內設兩臺GSH型弧形格柵,每臺寬度1.0m,半徑1.8m,柵條間隙10mm,格柵可根據柵前柵后液位差,自動耙渣。渠道出水口與沉砂池進水管相連。 沉砂池采用兩座鋼制旋流曝氣沉砂池。沉砂池直徑3.5m,水力停留時間30s,水力表面負荷200m3/m2.hr。污水進入沉砂池后產生旋流,有效地去除污水中粒徑大于0.2mm的砂礫,同時鼓風機(兩開一備)向沉砂池中爆氣,以去除砂粒上附著的有機物。鼓風機風量為5.3m3/min,風壓53KPa。沉砂池沉淀下來的砂礫經砂水分離器(一臺)分離后,外運填埋。 4.氧化溝(A2/O池) 設計采用兩組四座A2/O池,每座處理水量為10000m3/d。單座池容積為7084m3(其中厭氧池625m3,缺氧池1459m3,好氧池5000m3),平面尺寸24.0mX90.28m,有效水深3.5。污水總停留時間為17.0hr(其中厭氧池1.5hr,缺氧池3.5hr,好氧池12.0hr)。污泥負荷0.1KgBOD5/kgMLSS.d泥齡25d,混合液內回流比200%,污泥回流比100%。 每座厭氧池、缺氧池各設置兩臺水下攪拌推進器,每座好氧池設置十二臺轉盤曝氣機,曝氣機可根據水中溶解氧的含量來調整轉盤的轉速,轉盤直徑1.372m,長度6.0m,轉速45~55r/min,充氧能力21.OKgO2/hr,每臺,功率18.5KW。氧化溝進水口及混合液回流出口各設置一臺可調堰板,用于調節混合液的回流量。 5.二沉池 設計采用中心進水、周邊出水輻流式沉淀池四座,單座設計規模為1000Om3/d,每座池內設周邊驅動刮吸泥機。沉淀池直徑為28.0m,表面水力負荷0.7m3/m2.hr。 6.接觸消毒池及加氯間 設計采用一座接觸消毒地,有效容積1188m3,平面尺寸12.8mX33.5m(四廊道),有效水深3.5m,接觸消毒時間43min。 加氯間設兩臺V400O型真空加氯機(加氯量為5~40Kg/hr),設計液氯投加量為8mg/l,最大加氯量為18.3Kg/hr。加氯間還設有兩臺SGT-2型移動式地下衡。氯庫存放25d的用量(l6瓶)。 7.出水提升泵房 泵房內設四臺潛水泵,其中三臺型號為:30OQW9OO-8(單臺Q=900m3/hr,H=8m);一臺型號為:25OQW600-9(Q=600m3/hr,H=9m)。正常水量時開兩臺大泵,最大水量時開兩大一個,最小水量時開一臺小泵。泵可根據水位變化依次啟停。 8.污泥泵池 池內設五臺潛水泵,其中三臺污泥回流泵型號為:30OQW800-10(單臺Q=8OOm3/hr,H =10m,兩開一備);兩臺剩余污泥提升泵型號為:80QW5O-10(Q=50m3/hr,H=10m)。 污泥回流比為1OO%,回流量為1667m3/hr,回流污泥經泵提升后送往厭氧池。系統產生的剩余污泥量約為6668Kg/d含水率為99.2%,體積為833.5m3/d。 9.污泥濃縮池 設計采用兩座圓形重力濃縮池,池內設置濃縮池刮泥機。濃縮池直徑12.0m,污泥固體負荷30.6Kg/m2.d,沉淀時間18.0hr。濃縮污泥含水率為97%,體積為222.3m3/d。 10.污泥脫水間 濃縮后的污泥由兩臺NM053L型螺桿泵(Q=38m3/hr,壓力0.4MPa,一開一備)送至壓濾機脫水。設計采用兩臺PFMB-2000型帶式壓榨過濾機,過濾機帶寬2.0m,處理能力>4OOKg/m.hr。脫水后的泥餅含水率為70%~80%,體積為22.2~33.3m3/d。脫水后的泥餅通過皮帶輸送機送往泥庫。 設計采用一套全自動加藥裝置,裝置包括一個絮凝劑混合罐(內設攪拌機,N=0.75KW);一個貯液罐;兩臺隔膜式計量泵(N=0.09KW,一開一備),絮凝劑采用聚丙烯酸胺,通過計量泵加入壓濾機的絮凝劑人口,絮凝劑投加量為16Kg/d。另外脫水間還設有兩臺濾帶沖洗泵(Q=6m3/hr,壓力0.4MPa,一開一備)。 污水處理廠平面圖見下圖: 
四 結論 A2/O處理工藝的處理效率一般BOD5和SS為90%~95%,總氮為70%以上,磷為80%。因而特別適用于對除磷脫氮要求較高的污水處理,而且該工藝還具有以下優點: (1)工藝流程簡單,構筑物少,一般可不設初沉地和污泥消化池,運行管理簡單、方便; (2)處理效果穩定,出水水質好; (3)泥齡較長,污泥在氧化溝內得到好氣穩定,污泥產量小,濃縮后含水率低,投加絮凝劑后可直接進行脫水; (4)具有承受水量、水質沖擊負荷的能力。 |