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高爐沖渣泵產生汽蝕的原因及處理方法

論文類型 技術與工程 發表日期 2001-06-01
來源 《工業用水與廢水》2001年第3期
作者 張烜,肖宏
關鍵詞 高爐沖渣 水泵 汽蝕 葉輪
摘要 一些小高爐的沖渣水在循環運行過程中,由于沒有冷卻設施,循環水溫較高,若水泵安裝高度不合適,易使水泵產生汽蝕,造成水泵運行效率降低,需經常更換葉輪,給生產和管理帶來不便。本文根據實際運行經驗和理論計算指出,當水溫高于50℃時必須修正泵的允許吸上真空高度。

標題:

高爐沖渣泵產生汽蝕的原因及處理方法

可見全文

作者:

張烜;肖宏;

發布時間:

2001-6-1

出自:

《工業用水與廢水》2001年 第3期

關鍵字:

高爐沖渣;水泵;汽蝕;葉輪

摘 要:

    一些小高爐的沖渣水在循環運行過程中,由于沒有冷卻設施,循環水溫較高,若水泵安裝高度不合適,易使水泵產生汽蝕,造成水泵運行效率降低,需經常更換葉輪,給生產和管理帶來不便。本文根據實際運行經驗和理論計算指出,當水溫高于50℃時必須修正泵的允許吸上真空高度。

簡介:

張 烜,肖 宏
(廣東省韶關鋼鐵集團有限公司,廣東 曲江 512123)

  摘要:一些小高爐的沖渣水在循環運行過程中,由于沒有冷卻設施,循環水溫較高,若水泵安裝高度不合適,易使水泵產生汽蝕,造成水泵運行效率降低,需經常更換葉輪,給生產和管理帶來不便。本文根據實際運行經驗和理論計算指出,當水溫高于50℃時必須修正泵的允許吸上真空高度。
  關鍵詞:高爐沖渣;水泵;汽蝕;葉輪
  中圖分類號:TU992.25
  文獻標識碼:A
  文章編號:1009-2455(2001)03-0044-02

Causes of Cavitation in Slag-Flushing Pumps for Blast Furnaces and Solutions
ZHANG Xuan,XIAO Hong
(Shaoguan Iron & Steel Group Co.Ltd.,Qujiang 512123,China)

  Abstract:During the circulation of the slag-flushing water for the small -sized blast furnaces without cooling facilities,the temperature of the circulating water is relatively high,which easily causes cavitation in the water pumps if the installation height of the water pumps is not proper,resulting in lower efficiency of the operation of the water pumps and the necessity to freauently replace the impellers,which inconveniences both the production and the management.It is pointed out in this paper based on the experience from practical operation and on theoretical calculations that when the temperature exceeds 50℃ the allowable suction head of the pumps must be adjusted.
  Key words:slag flushing for blast furnace;water pumps;cavitation;impeller

前言

  我國地方鋼鐵企業的煉鐵廠,由于受場地、投資等條件的限制,一些小高爐的沖渣水循環系統中均未設置專用冷卻設施(如冷卻塔),僅靠平流沉渣池的表面散熱來降低沖渣水的溫度,致使高爐沖渣水在循環使用中,水溫過高,水泵安裝高度稍有不適,將會使水泵產生汽蝕。本文以國內某鋼鐵企業的煉鐵廠為實例,就高爐沖渣泵產生汽蝕的原因及解決方法作一簡單介紹。

1 汽蝕產生的原因

1.1 高爐沖渣泵運行現狀
  該煉鐵廠己有的沖渣泵房為地下式泵房。其泵房地面標高為-6.00m,內設兩臺14sh-9A型水泵(一用一備),供一座350m3高爐沖渣用水。沖渣后的水(水溫已升高)經沖渣溝流入平流沉渣池冷卻后,進入吸水井,吸水井水面標高為-2.80m,水泵中心標高為-5.20m,即水泵吸水管以上水體高度為2.40m。
  當沖渣泵房的水泵在提升沖渣水的運行過程中,由于水溫較高且水中含有浮渣,新換上的葉輪運行20~60d左右后,因汽蝕水泵出口水壓就由開始運行的P=0.5MPa降至0.2MPa,造成水泵出水水壓、水量不能滿足正常要求,故需頻繁更換葉輪,使檢修量增大,供水可靠性差,給生產和管理帶來很大困難。

1.2 汽蝕產生的原因分析
  據現場調查,沖渣泵房吸水井內淤泥沉積較多并有浮法。循環水水溫高,僅靠平流沉渣池的表面散熱難以降低水溫。特別是在夏季,沖渣水溫最高達80℃,是沖渣泵更換葉輪最頻繁的時期,被更換下的葉輪磨損較多,有蜂窩狀的麻點和小孔。這是因為沖渣水水溫過高使水泵吸水管內結垢,斷面減小,吸水阻力加大,現有水泵允許吸上真空高度安裝不合適等因素,造成水泵汽蝕,運行效率降低。但主要原因是水泵安裝高度不夠。因吸水井水面、水泵中心兩者標高的關系,這樣葉輪以上水的靜壓為0.024MPa。而水溫升高使水的飽和蒸氣壓力變大,當水泵葉輪進口低壓區的壓力等于或小于該溫度下的水的飽和蒸氣壓力時,水就大量汽化,同時,原先溶解在水里的氣體也自動逸出,出現“冷沸”現象,氣泡隨水流進入葉輪中壓力升高的區域時,氣泡突然被四周水壓壓破,水流因慣性以高速沖向氣泡中心,在氣泡閉合區內產生強烈的局部水錘現象,其瞬間的局部壓力,可以達到幾十兆帕,這樣使葉輪金屬表面承受著每秒數萬次的局部水錘作用,經過一段時期后,金屬就產生疲勞,金屬表面開始呈蜂窩狀,隨之,應力更加集中,葉片出現裂縫和剝落。與此同時,由于水和蜂窩表面間歇接觸之下,蜂窩的側壁與底之間產生電位差,引起電化腐蝕,使蜂窩加大,最后使葉輪穿孔,達到完全蝕壞的程度,這樣勢必造成水泵出口水量減少和水壓降低[1]

2 解決汽蝕的方法

  為防止沖渣泵產生汽蝕現象,解決的辦法是正確確定水泵安裝高度或降低水溫。關于水溫對沖渣泵汽蝕的影響,通過對國內一些煉鐵廠高爐沖渣水的調查發現,設有冷卻設施的高爐沖渣水系統,其提升沖渣水的沖渣泵運行效果良好,未出現水泵葉輪汽蝕現象,無冷卻設施的高爐沖渣水系統,其沖渣泵葉輪汽蝕現象比較嚴重,所以說降低水溫是解決沖渣泵葉輪汽蝕的一種方法。
  但因該廠沖渣泵房系統為已有,且沖渣水量Q=1000m3/h,要降低水溫其工程需新建冷卻設施,投資大且無建造構筑物的場地,只能通過調整水泵安裝高度來解決。

  2.1 沖渣泵安裝高度的確定
  一般水泵安裝高度H是按1個標準大氣壓和水溫t=20℃的狀況下確定的。因此當沖渣水在水溫t=80℃時工作狀態下,要修正允許吸上真空高度。
  修正允許吸上真空高度:
    Hs‘=Hs-(10.3-ha)-(ht-0.24)=2.5-4.82+0.24=-2.08m
  式中:Hs‘-修正后允許吸上真空高度;
     Hs-水泵允許吸上真空高度(該泵銘牌上標明為2.5m);
     ha-安裝點實際大氣壓,取ha=10.3m;
     ht-飽和蒸汽壓,見表1。按水溫t=80℃計,取ht=4.82m;
  (ht-0.24)是對水溫的修正,當水溫大于20℃時允許吸上真空高度比銘牌上的數值要小,如不經修正水泵安裝仍以Hs為依據,水泵的運行效果及安全就得不到保證。

表1 水在不同溫度下的飽和蒸汽壓
水溫/℃05102030405060708090100
Ht/m0.060.090.120.240.430.751.252.023.174.827.1410.33

  水泵安裝高度:
    H=Hs‘-V2/2g-hs
  式中:hs-吸水管和吸水頭的水頭損失之和,取1m;
     V-出口流速,m/s;
     g-重力加速度,m/s2;
     H=-2.08-0.58-1=-3.66m;
  根據上述計算,沖渣水泵高度須在水面以下3.66m才能克服汽化壓力,防止產生汽蝕。但該廠的沖渣泵葉輪在水面下2.4m處,即葉輪進口處的水壓小于沖渣水t=80℃時產生的汽化壓力,這就是造成水泵葉輪汽蝕的主要原因[2]
2.2 解決沖渣泵汽蝕的措施
  該廠的現有沖渣泵葉輪中心標高及吸水井己不可能改變,只能按實際情況來解決沖渣泵葉輪汽蝕問題,具體采取了以下措施:
  (1)更換水泵,將14Sh-9A型水泵更換成葉輪為耐磨的12/10ST-AH型灌漿泵,其Hs=3m。
  (2)更換水泵吸水管,由DN500改為DN600,吸水管道局部和沿程阻力損失可減少0.25m。
  (3)提高吸水井水面,將溢流口標高提高0.7m。
  采取以上三種措施后,計算渣漿泵葉輪中心以上還需多少液位差:
  按t=80℃,取ht=4.82m允許吸上真空高度:
    Hs‘=Hs-(10.3-ha)-(ht-0.24)
      =3.0-4.82+0.24=-1.58m
  渣漿泵安裝高度:
    H=Hs‘-V2/2g-Hs=-1.58-0.33-1
      =-2.91m
  由此可見更換渣漿泵后其葉輪需在水面以下2.91m,才能防止產生汽蝕。現水泵中心以上水面為2.4m,但加上吸水井水面提高的0.7m,則渣漿泵中心在水面以下:H=2.4+0.7=3.1m,能滿足渣漿泵葉輪在水面以下2.91的要求,其水泵在運行中葉輪汽蝕現象基本可以消除,使渣漿泵提升水溫較高的循環水沖渣得以正常運行[2]

3 結束語

  在一些特定條件下自灌泵也會出現汽蝕,在設計時應根據實際情況進行修正。通過上述解決沖渣泵葉輪汽蝕現象的方法可以知道,地下式泵房其水泵安裝高度,在確定了被提升的水溫超過20℃時,尤其是超過50℃時,必須修正水泵允許吸上真空高度,以克服水溫過高產生的汽化,保證沖渣水系統的正常運行滿足生產要求。

參考文獻
  [1]水泵及水泵站(第二版)北京:中國建筑工業出版社,1985.
  [2]給水排水設計手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1985.


作者簡介
  張 烜(1969-),男,漢族,給排水工程師,從事給排水設計,(0751)8786062。
  肖 宏(1968-),女.漢族,給排水工程師,從事給排水設計。

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